臺達PLC、伺服、總線在多線切割機排線應(yīng)用
圖2 ASD-A2- 0721—M 控制器
2.2 現(xiàn)場總線-DVPCOPM-SL
采用CANopen現(xiàn)場總線作為通訊介質(zhì),主要為了實現(xiàn)多從站大量數(shù)據(jù)高速通信響應(yīng)和提高通訊穩(wěn)定性。與傳統(tǒng)Modbus通訊協(xié)議比較,CANopen總線通訊協(xié)議有質(zhì)的飛躍,數(shù)據(jù)通訊不再受到Modbus輪詢方式的制約,大大提高了主從站之間的大量數(shù)據(jù)通訊響應(yīng)速度和穩(wěn)定性。
28SV左側(cè)高速并行接口連接CANopen總線主站模塊DVPCOPM-SL,A2伺服通過CANopen總線與28SV主機的總線接口相連接。SV PLV通過DVPCOPM-SL主站模塊與CANopen網(wǎng)絡(luò)相連,DVPCOPM-SL主站模塊負責(zé)PLC與總線上其它從站的數(shù)據(jù)交換,DVPCOPM-SL主站模塊負責(zé)將PLC的數(shù)據(jù)傳送到總線上的從站,同時從總線上各個搜集返回的數(shù)據(jù),傳回PLC,實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。
2.3 PLC
28SV提供左側(cè)并列式高速擴展,可擴充應(yīng)用多樣的網(wǎng)絡(luò)模塊如以太網(wǎng)、DeviceNet、ProfiBus、CANopen以及模擬量、溫度模塊等,以實現(xiàn)即時控制要求。最多可以連接16臺特殊擴展模塊,主機內(nèi)建200KHZ四軸獨立脈沖輸出。程序容量16K,指令執(zhí)行速度02.4。
2.4 排線控制系統(tǒng)
線輪驅(qū)動電機和排線電機使用臺達A2伺服控制系統(tǒng)控制ECMA伺服電機,該伺服系統(tǒng)控制精度高,動態(tài)性能好,可以滿足線輪速度控制和排線機構(gòu)位置控制的要求。使用臺達DVP28SV PLC控制器通過CANopen現(xiàn)場總線與A2伺服系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)通訊,對伺服系統(tǒng)進行控制并獲取狀態(tài)信息。
DVP28SV PLC控制器通過現(xiàn)場總線每10ms發(fā)送控制數(shù)據(jù)控制A2各伺服電機的運動并讀取各電機的狀態(tài)數(shù)據(jù)。在多線切割機工作過程中,通過讀取線輪電機的編碼器數(shù)據(jù),獲取線輪的轉(zhuǎn)動圈數(shù),由于線輪的出入線點的位置和轉(zhuǎn)動圈數(shù)滿足函數(shù)關(guān)系,利用PLC控制器計算,可以完成對于出入點位置的定位。
通過以上分析,可以輸出多線切割機的收放線輪排線操作步驟
(1)在多線切割機工作前,先移動排線機構(gòu),將對其準(zhǔn)線輪出入線點的位置;
(2)使用編碼器測量裝置測得線輪出入點的初始位置;
(3)根據(jù)收放線輪的排線情況確定線輪的排線方向;
(4)根據(jù)線輪的初始位置及線輪的排線方向,確定線輪布線時的初始位置。
(5)在多線切割機工作時,通過對線輪電機編碼器測得線輪工作時的轉(zhuǎn)動圈數(shù),即可以得到多線切割機工作過程中的出入點位置??刂婆啪€電機驅(qū)動橫移架臺移動到指定點,不斷跟蹤放線輪的出線點位置,并控制收線輪入線點的位置,使得線輪的排線整齊。
3 結(jié)論
臺達的PLC及伺服產(chǎn)品在多線切割機上的應(yīng)用,經(jīng)過長時間的加工實驗表明該方法排線整齊,均勻性好,且控制說法簡單,控制可靠性高,完全滿足多線切割機高速單向及往復(fù)運動的線輪排線,已經(jīng)在多線切割機上得到了應(yīng)用。
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