基于INTERBUS總線的GD包裝機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
一、緒言
目前,我國煙廠的包裝機(jī)很多是GD公司生產(chǎn)的X1/X2型包裝機(jī)。由于該機(jī)型是早期90年代初引進(jìn)的,其電控系統(tǒng)為FZ控制系統(tǒng),主要采用邏輯線路板作為其主控設(shè)備,隨著設(shè)備的長期運(yùn)行,邏輯電路控制方式的缺點(diǎn)就逐漸顯露出來了。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1)故障率高;
2)維護(hù)困難;
3)機(jī)臺操作工故障定位困難;
4)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集功能困難;
5)原機(jī)采用的軟、硬件都是GD公司生產(chǎn)的,通用性差,而且GD公司已通知以后不再提供老式FZ電控系統(tǒng)備件,因此給今后的維修將帶來很大的困難。
由于以上這些種種問題,很有必要對該控制系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。改造后的控制系統(tǒng)除應(yīng)保證原機(jī)正常生產(chǎn)功能外,系統(tǒng)還必須具有先進(jìn)性,符合現(xiàn)代煙機(jī)控制系統(tǒng)發(fā)展的潮流,能夠提供直觀人機(jī)界面,具有計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)接口,能進(jìn)行單機(jī)數(shù)采等。
二、改造方案
針對上述的問題和要求,我們設(shè)計(jì)了以德國SIEMENS S7—400 PLC 為核心,采用INTERBUS現(xiàn)場總線的一套全新的PLC控制系統(tǒng),以取代原GDX1包裝機(jī)所用的全部電路板。改造后的系統(tǒng)主要由PLC控制系統(tǒng)、INTERBUS總線和上位工控機(jī)組成。
隨著計(jì)算機(jī)和通訊技術(shù)的不斷發(fā)展,串聯(lián)數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)也漸漸地進(jìn)入了工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)。這種傳輸技術(shù)可以將現(xiàn)場信號通過幾根導(dǎo)線互相串接起來進(jìn)行通訊。 因?yàn)檫@種串聯(lián)數(shù)據(jù)傳輸被廣泛地應(yīng)用于變送器/執(zhí)行器等現(xiàn)場設(shè)備上,所以這種方法又被稱為現(xiàn)場總線系統(tǒng)。這樣僅需一根電纜便取代成千上百的輸入 /輸出線,大大減少了現(xiàn)場布線的復(fù)雜性,減少網(wǎng)絡(luò)的硬件設(shè)備,降低了成本。INTERBUS總線是Phoenix Contact公司推出的現(xiàn)場總線產(chǎn)品,是一種經(jīng)濟(jì)、簡單、開放的傳感器執(zhí)行器總線。主要用于生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備與PLC控制系統(tǒng)之間的互聯(lián),構(gòu)建具有較高實(shí)時(shí)性要求的工業(yè)現(xiàn)場控制網(wǎng)絡(luò) ,具有快速傳輸簡單輸入輸出數(shù)據(jù)的能力。它具有以下幾方面的優(yōu)點(diǎn):
1)INTERBUS總線采用了集總幀型的數(shù)據(jù)環(huán)通訊,這種通訊保證了數(shù)據(jù)傳輸嚴(yán)格的同步性和周期性;
2)全雙工的通訊方式和500K的一致速率保證了數(shù)據(jù)通訊的實(shí)時(shí)性;差分信號傳輸和專門的總線環(huán)路檢查保證了強(qiáng)大的抗干擾性和設(shè)備實(shí)時(shí)監(jiān)控;
3)INTERBUS網(wǎng)絡(luò)傳輸媒介可以混合使用,不論光纜、光導(dǎo)、紅外均可按要求而定;
4)INTERBUS總線系統(tǒng)調(diào)試方便,即插即用,安裝方便,不用終端電阻,調(diào)試時(shí)間短,不會(huì)地址重疊;
5)INTERBUS發(fā)生故障時(shí)能正確告訴操作人員錯(cuò)誤位置、類型、解決方法、診斷功能極強(qiáng)。另外,INTERBUS特別適合數(shù)據(jù)塊小,但傳輸次數(shù)較頻繁的場合,因此很適合與GD包裝機(jī)的改造場合。
系統(tǒng)組成框圖
總線適配控制器是INTERBUS總線系統(tǒng)與PLC控制系統(tǒng)通信的核心,也是INTERBUS總線系統(tǒng)與PLC之間的橋梁,它的性能的優(yōu)劣對于整個(gè)控制系統(tǒng)都有很大的影響。本系統(tǒng)的PLC控制系統(tǒng)采用的是西門子公司的S7-400 PLC,所以選擇菲尼克斯電氣公司專門為西門子 S7-400 控制系統(tǒng)生產(chǎn)的第四代總線適配控制器IBS S7 400 DSC/I-T(Dir mode)。該控制器與PLC系統(tǒng)間采用直接I/O模式通信。所謂直接模式,是指INTERBUS系統(tǒng)的輸入和輸出數(shù)據(jù)被直接拷貝到PLC的輸入和輸出地址區(qū)。使用上,IBS S7 400 DSC/I-T 被看作S7-400控制系統(tǒng)的一塊S5模塊。作為第四代標(biāo)準(zhǔn)診斷控制器(DSC),IBS S7 400 DSC/I-T不僅與西門子的 S7-400 PLC完全兼容。
改造后的系統(tǒng)主要由PLC控制系統(tǒng)、INTERBUS總線和上位工控機(jī)組成。PLC主要完成包裝機(jī)組中各個(gè)設(shè)備的邏輯控制及溫度控制,上位工控機(jī)完成故障顯示、速度顯示、溫度設(shè)定值的設(shè)定和實(shí)際值的顯示、參數(shù)修改、產(chǎn)量和材料消耗統(tǒng)計(jì)及歷史數(shù)據(jù)保存等功能。PLC通過MPI通訊協(xié)議與上位工控機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,上位工控機(jī)再通過CAN總線或以太網(wǎng)將各種機(jī)臺數(shù)據(jù)送到廠級MIS系統(tǒng)??刂破髋c現(xiàn)場設(shè)備之間通過INTERBUS總線連接。
由圖1可以看到,各種傳感器和操作按鈕等檢測、控制信號一部分經(jīng)INTERBUS I/O 模塊組輸入PLC,一部分送至PLC直接驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),以減少中間環(huán)節(jié),提高系統(tǒng)的可靠性。繼電器、斷路器等低壓電器安裝在主動(dòng)電柜中。而原機(jī)13個(gè)溫控器全部取消,由PLC模塊直接進(jìn)行PID模糊控制,在工控機(jī)屏幕上可以進(jìn)行各溫度點(diǎn)的溫度設(shè)定和溫度顯示。
控制系統(tǒng)的總線組態(tài)軟件選用菲尼克斯電氣公司的第四代INTERBUS系統(tǒng)組態(tài)軟件IBS CMD G4 4.51。IBS CMD G4是與 PLC控制系統(tǒng)相互獨(dú)立的組態(tài)軟件。該軟件可以使用戶以可視化方式交互配置、操作、診斷INTERBUS網(wǎng)絡(luò)中所有的連接設(shè)備,設(shè)定INTERBUS總線設(shè)備與PLC控制系統(tǒng)通信的內(nèi)存區(qū)域。通過對總線適配控制器進(jìn)行配置,設(shè)置了標(biāo)準(zhǔn)寄存器和地址區(qū),寄存器最終被映射到PLC的輸入和輸出區(qū)。標(biāo)準(zhǔn)寄存器包括兩個(gè)診斷寄存器和三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)功能寄存器,診斷寄存器包括診斷狀態(tài)寄存器(輸入字)和診斷參數(shù)寄存器(輸入字)。
PLC控制軟件編程采用STEP 7。其編程思想及過程為:
1)消化原機(jī)圖紙,理解其控制邏輯;
2)現(xiàn)場了解工藝操作過程,熟悉工藝流程;
3)軟件控制邏輯基本和原控制板邏輯保持一致,如信號連動(dòng)、互鎖、移位寄存器操作等;
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