電渣重爐自動控制系統(tǒng)的設計
電渣重熔是利用電流通過熔渣時產(chǎn)生的電阻熱作為熱源進行熔煉的方法。其目的主要是提純金屬,并獲得結(jié)晶組織均勻致密的鋼錠。雖然目前已有比較先進的大型電渣重爐,但這些設備價格高、體積大,只適合于大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)。而目前大部分小型企業(yè)廣泛使用的電渣重爐還是基于繼電器控制的陳舊設備。這些設備損耗大、故障多、控制精度不高,嚴重影響了產(chǎn)品的質(zhì)量。如能對這些設備進行改造,既能提高產(chǎn)品質(zhì)量,又能節(jié)約企業(yè)的資金?;谶@個目的,本文把原來基于繼電器控制的電渣重爐改造成了基于AT89S51單片機的智能控制系統(tǒng)。
圖1 控制系統(tǒng)電路框圖 |
圖2 控制系統(tǒng)流程圖 |
根據(jù)以往電渣重爐的運行經(jīng)驗,當通過熔渣的電流在2800A時,生產(chǎn)出來的軋輥結(jié)晶組織均勻致密、鑄態(tài)機械性能好,產(chǎn)品質(zhì)量高。由電渣重爐的工作原理可知,電流的大小由電極和熔渣的接觸面積決定,而接觸面積由電極的進給速度決定,因此控制電流的大小,實際上是控制電極的進給速度,也就是控制帶動電極進給的直流電動機的轉(zhuǎn)速。在實際工作中每一段電極的橫截面積的大小是不一樣的,為了保證電流的大小不變,電動機的轉(zhuǎn)速必須能根據(jù)電極橫截面大小而變化。為了控制的精確性,本系統(tǒng)中選擇電極電流作為控制對象,通過對電流的閉環(huán)控制,來保證電流大小的不變。 在控制過程中首先檢測電流的大小,并與給定電流相比較,當給定電流和檢測電流的偏差在70A之內(nèi)時,根據(jù)偏差的大小按照一定的算法來輸出一個電壓,把這個電壓作為整流裝置觸發(fā)電路的控制電壓,從而通過改變電樞電壓的大小來控制電機的轉(zhuǎn)速,進而達到控制電極電流不變的目的。同時考慮到電機在運行過程中有一定的慣性,為了保證電流偏差不超過100A,當檢測電流大于給定電流70A時,把觸發(fā)電路的控制電壓變?yōu)榱?,從而切除電樞電壓,電機在負載的作用減速運行,檢測電流將迅速降低;當給定電流大于檢測電流70A時,輸出最大的觸發(fā)電路控制電壓,使電機全壓運行,電極電流將快速上升回2800A。當偏差電流在- 70A~+70A內(nèi)時,系統(tǒng)有很好的控制線性度。
控制電路
本控制電路主要由AT89S51單片機、AD574模數(shù)轉(zhuǎn)換電路、AD667數(shù)模轉(zhuǎn)換電路、給定顯示電路、給定設置電路和檢測調(diào)理電路等組成,系統(tǒng)結(jié)構框圖如圖1所示。
AT89S51是整個系統(tǒng)的核心,在本系統(tǒng)中主要完成檢測數(shù)據(jù)的處理和控制算法的實現(xiàn)。單片機是一種敏感器件,各種干擾的存在很容易使它產(chǎn)生邏輯錯誤,因此,除了對它提供可靠的電源外,還必須防止生產(chǎn)環(huán)境的干擾。電渣重爐設備處在一個高溫、大電流、強電磁干擾工作環(huán)境中,特別是電磁干擾的存在嚴重影響了單片機控制電路的工作。為了減小電磁干擾的影響必須對PCB板進行電磁兼容性布線,同時用電磁屏蔽罩覆蓋單片機主電路。同時,為了防止控制程序在執(zhí)行過程中跑飛或進入死循環(huán),保證系統(tǒng)的正常運行,還須設計一個可靠的看門狗電路。為此在本系統(tǒng)中,采用了Maxim公司的MAX706看門狗專用芯片,它可以提供至少200ms寬度的復位脈沖,為使看門狗溢出有效必須把WDO和MR兩個引腳連接起來,同時在Vcc與GND之間及PFI與GND之間各加一濾波電容,以有效濾除因空間干擾引起的Vcc與PFI中的尖脈沖。另一方面電源和檢測調(diào)理電路會對以單片機為主的數(shù)字電路產(chǎn)生很大的干擾,因此本設計中把這三個電路分開單獨制板。
AD574是12位逐次逼近型快速ADC。本系統(tǒng)采用10V量程、單極性、8位輸出方式。用一片74LS138對單片機P2.0、P2.1、P2.2進行譯碼,以確定AD574在系統(tǒng)中的地址。把譯碼器的Y0和ADC的片選引腳CS相連。同時把A0和地址鎖存器74LS373的Q0端相接,用于產(chǎn)生輸出數(shù)據(jù)的高8位和低4位的邏輯信號。單片機采用中斷方式獲得ADC的輸出數(shù)據(jù),并把這些數(shù)據(jù)存儲到片內(nèi)RAM中以計算電極電流的有效值。由于電流信號是50Hz的交流量,而AD574內(nèi)部沒有采樣保持器,所以為了能保證信號的正常采樣,必須在ADC之前加上采樣保持器。本設計采用了高性能的LF398,使LF398的輸出端與AD574的信號輸入端相接。LF398的工作狀態(tài)由AD574的STS控制:當AD574正在轉(zhuǎn)換時STS=1,經(jīng)反相后使LF398呈保持狀態(tài),以保證AD574的輸入信號穩(wěn)定;當AD574轉(zhuǎn)換結(jié)束時,STS變成0,經(jīng)反相后使LF398呈采樣狀態(tài)。由于單片機無需對LF398進行控制,所以可提高系統(tǒng)的速度。
經(jīng)過計算處理后的數(shù)據(jù)輸送到DAC AD667中轉(zhuǎn)換成0~5V的電壓,并作為可控硅觸發(fā)電路的控制電壓。在本系統(tǒng)中,可控硅觸發(fā)電路采用了杭州西子固體繼電器公司的SCR-JKK/2型單相雙路可控硅移相觸發(fā)器。當改變控制電壓的大小時,該觸發(fā)器內(nèi)部便產(chǎn)生相對電網(wǎng)電壓的觸發(fā)脈沖,通過光電隔離,輸出端(A、G)便觸發(fā)相應的可控硅導通,從而達到移相調(diào)壓的目的。但是實際上觸發(fā)器只有0.8~4.6V的可調(diào)區(qū),在0~0.8V為全關閉區(qū),在4.6~5V為全開通區(qū),所以觸發(fā)器的可調(diào)量程只有3.8V。而DAC輸出的可調(diào)電壓范圍是5V,所以DAC輸出電壓在進入觸發(fā)器之前必須進行量程轉(zhuǎn)換,否則將出現(xiàn)很大的誤差。本設計中對DAC輸出電壓縮小到76%,放大器的輸出電壓通過加法電路加上0.8V的定值電壓,這樣就把0~5V的可調(diào)區(qū)變成了0.8~4.6V的可調(diào)區(qū),從而把觸發(fā)器固有的非線性影響消除了。
檢測電路中通過一級電流互感器采集電極電流,由于AD574采集的是電壓信號,所以必須把0~5A的電流轉(zhuǎn)換成0~10V的交流電壓信號。在本系統(tǒng)中采用了北京創(chuàng)四方電子公司的TAS1907-01型小型有源交流電流互感器,來把0~5A的交流電流信號轉(zhuǎn)換成0~5V的交流電壓信號,經(jīng)過一級放大把它轉(zhuǎn)換成0~10V的交流電壓。在把0~10V的交流電壓信號轉(zhuǎn)換成直流電壓信號過程中,為了減小整流時二極管產(chǎn)生的非線性,可采用絕對值整流法,這樣可以很好地避免整流非線性的問題。
由于可控硅的擊穿電壓接近工作電壓,熱容量小,承受過電壓與過電流的能力較差,短時間的過電壓、過電流都可能造成可控硅的損壞,為此對本系統(tǒng)中的可控硅電路一方面安裝了導熱性好的散熱器,并加強整流箱的通風性能。另一方面,在可控硅電路上并聯(lián)了一個阻容關斷過壓吸收電路,該電路的引線要短,電阻必須采用無感電阻。同時在整流器的交流端還安裝了星形連接的阻容吸收回路,用于吸收偶發(fā)性浪涌電壓。 軟件設計
本系統(tǒng)主要的控制算法都是通過軟件來實現(xiàn)的,由于系統(tǒng)的工作環(huán)境比較惡劣,很多因素會嚴重干擾系統(tǒng)的正常工作,因此在系統(tǒng)中除了要對主控電路進行硬件抗干擾外,還應在軟件中進行抗干擾設計,主要是對電流進行數(shù)字濾波。由于在進行電流采集時需要得到的是電流的有效值,所以在系統(tǒng)中可以通過AD574對正弦交流電壓信號進行一周期采樣50次,然后在程序中通過一定算法得到電流的有效值??刂屏鞒倘鐖D2所示。
結(jié)語
在研制這套電渣重爐系統(tǒng)中遇到了不少困難,主要是系統(tǒng)的工作環(huán)境比較惡劣,經(jīng)過多次改進和調(diào)試終于研制成符合要求的電渣重爐系統(tǒng)。實踐證明,經(jīng)過改造的電渣重爐生產(chǎn)出來的軋輥質(zhì)量比原來有很大提高,達到了預想的目的。而且本系統(tǒng)將來還可在不改變硬件系統(tǒng)的情況下進行升級,通過采用更先進的控制算法,來提高系統(tǒng)的控制精度,從而大大降低企業(yè)的生產(chǎn)成本。
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