NVH測(cè)試速度還是NVH測(cè)試精度?
“另一方面,只利用響應(yīng)數(shù)據(jù)的TPA方法是有風(fēng)險(xiǎn)的、不可靠的,”Gielen指出,“不同測(cè)點(diǎn)的加速度之間可能存在耦合,從而丟棄一些連接點(diǎn)的測(cè)量值。此外,傳遞率會(huì)隨物理載荷施加位置的不同發(fā)生顯著的變化。因此,僅利用響應(yīng)數(shù)據(jù)的TPA遠(yuǎn)沒(méi)有常規(guī)TPA精確,并且個(gè)別的振動(dòng)路徑經(jīng)常被錯(cuò)誤地識(shí)別為關(guān)鍵路徑,或被完全忽略?!?
工作路徑分析方法的最大缺點(diǎn)是:它不能像常規(guī)TPA一樣進(jìn)行假設(shè)路徑的分析,來(lái)發(fā)現(xiàn)合適的噪聲解決方案。而是必須修改個(gè)別的部件、懸置以及車上的剛性連接,并進(jìn)一步測(cè)試直至找到解決方案(如果該解決方案存在)。因此,盡管單次工作路徑測(cè)試本身僅需要一天時(shí)間,而所需的多種樣車循環(huán)在一些情況中則要花費(fèi)數(shù)月完成,且從一開始就受虛假辨識(shí)結(jié)果的困擾。
表格總覽方便用戶觀察為不同載荷識(shí)別方法設(shè)定的數(shù)據(jù)組的完整性,
且便于將計(jì)算出的載荷與源數(shù)據(jù)組放在一起驗(yàn)證。
為了解決上述兩種方法的局限,LMS 國(guó)際公司創(chuàng)新性地開發(fā)了LMS Test.Lab OPAX方法——其精度與常規(guī)的TPA方法相當(dāng),并且計(jì)算效率與僅利用響應(yīng)數(shù)據(jù)的TPA方法相媲美。
“OPAX方法的精度比工作路徑分析(OPA)要高,因?yàn)榕c常規(guī)TPA方法一樣,OPAX使用NTF和物理載荷來(lái)評(píng)估單個(gè)振動(dòng)路徑,能精確識(shí)別NVH問(wèn)題的根源,”Gielen解釋到,“同樣,工程師也可以利用OPAX方法提供的NTF和載荷,研究NVH問(wèn)題的可能解決方案——通過(guò)在CAE軟件中修改部件特征來(lái)實(shí)現(xiàn)。”
然而,與常規(guī)的TPA不同,OPAX方法可以在不改變車輛的發(fā)動(dòng)機(jī)和懸置位置的情況下進(jìn)行NTF測(cè)量。該方法使用互易原理進(jìn)行測(cè)量,例如通過(guò)揚(yáng)聲器激勵(lì)目標(biāo)結(jié)構(gòu),測(cè)量安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)上的多組振動(dòng)傳感器及發(fā)動(dòng)機(jī)周圍的麥克風(fēng)的響應(yīng)。
正如只利用響應(yīng)數(shù)據(jù)的TPA方法,這些測(cè)量值可以直接在工作測(cè)試完成后得到,于是幾乎不影響所需的總時(shí)間。同時(shí),使用OPAX無(wú)需提供懸置剛度,它可以完全從軟件模型中計(jì)算出來(lái)。所謂的頻帶估算模型主要用于表示結(jié)構(gòu)剛性連接(如螺栓連接或焊接);而對(duì)于柔性懸置,例如橡膠襯套則用單自由度(SDOF)模型表示。
Gielen說(shuō):“由于懸置剛度包含在OPAX計(jì)算過(guò)程中而不需要單獨(dú)獲得,且所有的測(cè)量都不需要移除車內(nèi)的發(fā)動(dòng)機(jī)和懸置,OPAX與工作傳遞路徑方法花費(fèi)的時(shí)間幾乎相同:大約為一天。”
OPAX并不意在取代常規(guī)的TPA方法。在評(píng)估零部件級(jí)而非整個(gè)系統(tǒng)的噪聲和振動(dòng)性能時(shí),常規(guī)TPA仍是唯一的選擇。同時(shí),在關(guān)鍵空間(如車輛乘員艙或機(jī)器封閉件)的面板聲輻射研究中,常規(guī)TPA是迄今為止進(jìn)行聲源量化的是最精確的方法。
使用參數(shù)化模型和頻響函數(shù)(FRF),
LMSOPAX明顯地加速車輛車廂內(nèi)聲學(xué)和振動(dòng)現(xiàn)象各自的溯源過(guò)程。
為將OPAX與其它的方法進(jìn)行基準(zhǔn)測(cè)試對(duì)比,LMS 國(guó)際公司在Kia Motors使用這種方法對(duì)某6缸4升發(fā)動(dòng)機(jī)車輛節(jié)氣門全開工況下的280Hz轟鳴噪聲進(jìn)行了研究。在此之前,另一家公司使用只利用響應(yīng)數(shù)據(jù)的OPA方法在降低噪聲水平方面的嘗試并不成功;他們使用該方法進(jìn)行了了歷時(shí)四個(gè)月的三輪優(yōu)化循環(huán)后,建議Kia重新設(shè)計(jì)發(fā)動(dòng)機(jī),但此方案不可行,因?yàn)樗赡苎舆t車輛的發(fā)布日期,造成高昂的代價(jià)。所以,最終韓國(guó)車輛制造商請(qǐng)LMS工程師來(lái)解決問(wèn)題。
在使用OPAX 解決上述噪聲問(wèn)題時(shí),LMS工程師在駕駛艙內(nèi)(駕駛員右耳噪聲最顯著的位置)放置了兩個(gè)揚(yáng)聲器,且用八個(gè)振動(dòng)傳感器和六個(gè)麥克風(fēng)測(cè)量了發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)殼下的響應(yīng)。
彩色圖結(jié)果給出了各結(jié)構(gòu)以及空氣傳聲路徑的貢獻(xiàn)——清晰的顯示了噪聲源的罪魁禍?zhǔn)住l(fā)動(dòng)機(jī)三次諧振導(dǎo)致的發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)殼下的聲共振,而先前工作TPA測(cè)試無(wú)法識(shí)別出來(lái)。利用OPAX僅通過(guò)一天時(shí)間的單次試驗(yàn),就直接識(shí)別出了問(wèn)題所在,這使得Kia工程師們非常驚訝。
果不其然,通過(guò)對(duì)樣車進(jìn)行簡(jiǎn)單的調(diào)整,轟鳴噪聲被完全消除。最終,Kia在他們的車上實(shí)施了這種相對(duì)節(jié)約成本的修改方案。
“利用LMS Test.Lab OPAX進(jìn)行的基準(zhǔn)測(cè)試工作極為有效,”Kia功能測(cè)試三組的NVH經(jīng)理Ji Hyeon Ki博士說(shuō),“基于測(cè)量值和初始分析,基本問(wèn)題變得很清晰。我們甚至能早在詳細(xì)分析結(jié)果完成之前提出解決方案、修改樣機(jī)?!?end)
評(píng)論