LED燈帶失效分析
LED燈帶在使用一段時間后出現(xiàn)不良失效,初步判斷失效原因為銅腐蝕。據(jù)此情況,對失效樣品進行外觀觀察、X-RAY分析、切片分析等一系列檢測手段,明確失效原因。
1)對LED燈帶表面兩處異常位置進行外觀觀察,兩處位置均呈現(xiàn)片狀發(fā)綠現(xiàn)象。
#LED7位置:
#LED10位置:
2)將異常位置表面樹脂層剝離后進行觀察,PCB板側黑油下方發(fā)生腐蝕發(fā)綠;樹脂表面存在腐蝕殘留物質。
#PCB側:
#剝離后的樹脂:
對LED燈帶表面兩處異常位置進行X-RAY分析,可見明顯的銅箔層腐蝕缺失。
1)對剝離后PCB側進行SEM分析,可見明顯的腐蝕現(xiàn)象。
2)對PCB側進行EDS分析,腐蝕位置檢出異常元素“Cl”,含量最高為10.07%。結合外觀特征,發(fā)綠異常位置應為銅綠。
3)對剝離后樹脂側進行SEM和EDS分析,剝離樹脂發(fā)綠位置呈現(xiàn)片狀腐蝕,檢出異常元素“Cl”,含量最高為4.67%。
#EDS分析:
1)對異常位置進行斷面分析,發(fā)現(xiàn)黑油上方樹脂保護層極薄,黑油與絕緣層間存在裂紋、分離現(xiàn)象,且分離口存在腐蝕物。通過EDS分析,檢測出腐蝕異物異常元素為“Cl”,含量15.38%。
#整體圖示
#切片斷面金相分析
#切片斷面SEM分析
#切片斷面EDS分析
2)對燈帶兩端部分進行斷面分析,前端樹脂厚686.26μm,尾端樹脂厚1207.64μm;黑油與絕緣層間結合狀態(tài)未見異常。
#切片斷面金相分析
#切片斷面SEM分析
1)對燈帶整體采取通電測試:LED1~LED6可正常點亮,LED7及往后的燈珠均不能點亮。
2)將燈帶上LED6、LED7研磨露出引腳后,進行點燈測試,發(fā)現(xiàn)LED7能正常點亮。
綜合以上分析,燈帶點燈失效原因為燈帶出現(xiàn)腐蝕異常,導致內部銅層腐蝕斷開失效,具體失效解析如下——
① LED燈帶由于銅層遭受侵蝕缺失,導致失效異常;
② 黑油層與絕緣層間結合存在異常,同時樹脂保護層的不均勻性(兩側厚,中間?。?,推測燈帶可能應用于惡劣環(huán)境中,導致化學物腐蝕。
騰昕檢測有話說:
本篇文章介紹了LED燈帶失效分析。如需轉載本篇文章,后臺私信獲取授權即可。若未經授權轉載,我們將依法維護法定權利。原創(chuàng)不易,感謝支持!
騰昕檢測將繼續(xù)分享關于PCB/PCBA、汽車電子及相關電子元器件失效分析、可靠性評價、真?zhèn)舞b別等方面的專業(yè)知識,點擊關注獲取更多知識分享與資訊信息。
*博客內容為網友個人發(fā)布,僅代表博主個人觀點,如有侵權請聯(lián)系工作人員刪除。