家用空調(diào)器圓柱柜機(jī)顯示板芯片失效研究與改進(jìn)
劉?明,楊守武,宣圣貴,程?磊(格力電器(合肥)有限公司,安徽?合肥?230088)
本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/201908/404226.htm摘?要:圓柱形空氣調(diào)節(jié)器相較于傳統(tǒng)的空調(diào)器,不僅外觀優(yōu)雅大方,而且可實(shí)現(xiàn)多向均勻出風(fēng)、出風(fēng)范圍廣,舒適度大大提升。而在其中起核心作用的就是控制器功能實(shí)現(xiàn)。實(shí)際過(guò)程中頻繁出現(xiàn)控制器芯片失效故障,困擾制造廠家同時(shí)造成客戶(hù)投訴問(wèn)題。本文重點(diǎn)研究空調(diào)器顯示器芯片失效,如何快速分析、改善、優(yōu)化內(nèi)容,如測(cè)試改善、設(shè)計(jì)改進(jìn)。
關(guān)鍵詞:空調(diào)器;圓柱柜機(jī);芯片失效;測(cè)試改善;設(shè)計(jì)改進(jìn)
0 前言
為保證整機(jī)產(chǎn)品性能合格,從產(chǎn)品零部件、控制器、整機(jī)均需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格FCT(功能測(cè)試)環(huán)節(jié)。實(shí)際檢測(cè)過(guò)程對(duì)EOS(電氣過(guò)載)、ESD(靜電釋放)兩種損傷問(wèn)題,不能完全有效檢測(cè)。對(duì)于SSD(靜電敏感器件)物料,F(xiàn)CT強(qiáng)電檢測(cè)方式同樣存在EOS損傷隱患。為有效解決此種SSD失效問(wèn)題,本文特結(jié)合物料特性、檢測(cè)方法進(jìn)行研究?jī)?yōu)化,優(yōu)化物料結(jié)構(gòu)進(jìn)行可行性分析。
1 事件背景
柜機(jī)顯示器過(guò)程檢測(cè)出現(xiàn)缺劃、FC保護(hù)、按鍵失靈故障,經(jīng)對(duì)比數(shù)據(jù),其中U101 36000838驅(qū)動(dòng)芯片晶振輸入(2引腳)、輸出(3引腳)
引腳失效,占故障總數(shù)的45%; 36000265顯示控制芯片失效,集中在7、8、9、10、11腳失效,占故障總數(shù)的27%;2003芯片、觸摸芯片、V101 IC失效占總數(shù)28%。從芯片失效數(shù)據(jù)看主要集中為36000838、36000265芯片失效最為突出,共計(jì)占比73%。
2 芯片失效機(jī)理分析
2.1 失效機(jī)理分析
分別取故障品36000265芯片、36000898芯片、36000838芯片各1單進(jìn)行開(kāi)封分析(如圖1),36000838芯片開(kāi)封后,晶圓表面存在明顯灼傷痕跡,分析為EOS過(guò)電損傷導(dǎo)致;36000619、36000898芯片開(kāi)封后,晶圓表面未發(fā)現(xiàn)異常,分析為ESD靜電損傷導(dǎo)致。從故障品開(kāi)封結(jié)構(gòu)看此次異常EOS、ESD損傷并存。
2.2 芯片自身特性分析
1)對(duì)芯片1、3引腳進(jìn)行機(jī)械靜電壓(MM)試驗(yàn)。
當(dāng)機(jī)械靜電壓200 V時(shí),對(duì)芯片引腳安特特性進(jìn)行測(cè)試,曲線正常,未出現(xiàn)損壞情況(如圖2)。
2)對(duì)芯片1、3引腳進(jìn)行人體靜電壓(HBM)試驗(yàn)。
當(dāng)人體靜電壓2 kV時(shí),對(duì)芯片引腳安特特性進(jìn)行測(cè)試,曲線正常,未出現(xiàn)損壞情況(如圖3)。
3)芯片設(shè)計(jì)分析。
芯片失效通道存在共性(如圖4),均集中在第7組I/O口,該通道抗靜電能力最弱,屬芯片設(shè)計(jì)缺陷,線路線寬過(guò)小,易導(dǎo)致晶圓受損而使芯片功能失效。
3 過(guò)程控制研判
3.1 車(chē)間靜電控制預(yù)案
1)限流電阻和連接端子連接可靠,并具有一定載流能力,限流電阻阻值的選擇,泄露電流不超過(guò)5 mA,下限阻值1 MΩ,各接地點(diǎn)接地間的電阻值在(0.75~1 000) MΩ,符合要求未發(fā)現(xiàn)異常。
2)線體人員全部佩戴靜電環(huán),且阻值測(cè)試無(wú)異常。
3)線體離子風(fēng)機(jī)消除靜電均可在3 s內(nèi)從±1 000V降至50 V,無(wú)異常。
4)工裝車(chē)接接地鏈完好,可正常釋放靜電。
3.2 工裝、工具控制計(jì)劃
1)排查4套測(cè)試工裝放電回路接線無(wú)異常。
2)對(duì)4路電源14 V、12 V、(12 ~1、5)V放電實(shí)際效果檢查,3 s內(nèi)電壓余量可降至1 V以下。
3)對(duì)使用的工裝和測(cè)試底座的12 V電路(1通道黃色波形)和5 V電路(2通道綠色波形)進(jìn)行過(guò)電測(cè)試,分別測(cè)量正常上電測(cè)試、頻繁開(kāi)關(guān)機(jī)、帶電插拔、未接放電工裝測(cè)試,未發(fā)現(xiàn)異常。
3.3 人員操作執(zhí)行情況檢查
1)插件以及看板操作均無(wú)異常,未出現(xiàn)靜電防護(hù)不到位而接觸主板情況。
2)個(gè)別測(cè)試人員存在放電時(shí)間不足,未到3s即結(jié)束測(cè)試的情況,此項(xiàng)屬異常。
4 事件背景模擬情況
針對(duì)放電時(shí)間不足的情況進(jìn)行模擬復(fù)現(xiàn),驗(yàn)證顯示板測(cè)試后,C20/C15 25 V/470 μF電解電容在放電不徹底情況下,引腳接觸到Y(jié)101晶振輸入/輸出端口3 s左右,測(cè)試芯片2、3引腳已短路失效,測(cè)試引腳阻值為355 Ω、59 Ω。
從模擬驗(yàn)證的情況看,測(cè)試完成后,若放電時(shí)間不足,電解電容殘留余電在后工序周轉(zhuǎn)過(guò)程中存在對(duì)芯片放電導(dǎo)致芯片損傷隱患(如圖7)。
5 整改方向
綜上所述,導(dǎo)致芯片失效的主要兩大原因?yàn)樾酒瑑?nèi)部線路設(shè)計(jì)以及測(cè)試放電時(shí)間不足。針對(duì)此兩點(diǎn),分別制定專(zhuān)項(xiàng)整改措施:改進(jìn)芯片設(shè)計(jì)和測(cè)試工裝放電。
5.1 芯片內(nèi)部線路改進(jìn)
在設(shè)計(jì)上增大了芯片的線路最小線寬,提高芯片的抗耐壓能力。廠家生產(chǎn)過(guò)程增加leakage測(cè)試項(xiàng)目(在OUT端→IN 端子間追加Leak項(xiàng)目),并且延長(zhǎng)測(cè)試時(shí)間(如圖8和表2)。
5.2 測(cè)試工裝放電效果目視化改善
1)FCT測(cè)試工裝放電電路原理圖如圖9和圖10。
2)測(cè)試完成后無(wú)法直觀判定主板放電是否有效,對(duì)測(cè)試工裝增加一個(gè)發(fā)光二極管監(jiān)控放電是否有效。驗(yàn)證當(dāng)測(cè)試完成后斷電待二級(jí)管完全滅了,此時(shí)的板子上所有的余電不會(huì)超過(guò)1 V。測(cè)試完成后看發(fā)光二極管燈滅后才能升起氣缸,保證放電的有效性,如圖11。
2)將測(cè)試工裝有頂針壓板測(cè)試方式更改為插線測(cè)試,由弱電控制方式進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試完成后直接打包,無(wú)多余工序周轉(zhuǎn)隱患??梢?guī)避放電異常問(wèn)題。
6 結(jié)論
通過(guò)對(duì)增大芯片線路最小線寬以及對(duì)測(cè)試放電防呆手段實(shí)施,經(jīng)過(guò)反復(fù)驗(yàn)證產(chǎn)出1萬(wàn)件,未出現(xiàn)芯片失效問(wèn)題。改進(jìn)效果明顯。集成電路中芯片失效EOS(電氣過(guò)載)、ESD(靜電釋放)問(wèn)題,提出并落實(shí)新穎性改善,滿(mǎn)足了應(yīng)用領(lǐng)域新技術(shù)的要求。對(duì)FCT(功能測(cè)試)測(cè)試放電執(zhí)行效果改進(jìn),放電效果直接演變成實(shí)物直觀法進(jìn)行判定,設(shè)備自帶檢測(cè)能力,對(duì)FCT測(cè)試產(chǎn)生的余電損傷問(wèn)題進(jìn)行杜絕性改善。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介:劉明(1987—),男,助理工程師,主要研究方向:空調(diào)用控制器零部件分析研究。
本文來(lái)源于科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2019年第9期第54頁(yè),歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用,并注明出處。
評(píng)論