基于數(shù)控技術的延伸外擺線錐齒輪銑齒機改造
某機床廠生產(chǎn)的H1—003延伸外擺線錐齒輪銑齒機可加工最大工件直徑110 mm時,齒數(shù)5~80,模數(shù)0.3-1.5 mm的等高齒螺旋錐齒輪(延伸外擺線錐齒輪)。該機床存在明顯的不足:①剛性差。雖然該機床可加工最大工件直徑110 mm的齒輪,但事實上當加工的工件直徑接近或達到110 mm,機床振動很大,加工出來的齒輪齒面粗糙度差,加工效率低。②加工范圍窄。當齒輪齒數(shù)小于5齒時,不能加工;當齒輪齒數(shù)大于等于5齒且接近5齒時,由于機床內(nèi)部的一對蝸輪蝸桿副轉速很高,接近機床設計的最高警戒轉速,機床磨損十分嚴重。連續(xù)加工這種齒輪,不到半年機床就需要大修甚至報廢。③修理難。機床結構復雜,傳動鏈長,修理用時長,且大修成本高,大修后精度明顯下降。
鑒于此,決定對一臺精度下降的HI-003銑齒機進行數(shù)控化改造試驗。
1 擺線齒錐齒輪銑齒機工作原理
1.1 銑齒機3個相關聯(lián)的連續(xù)旋轉運動
銑齒機切齒加工時存在3個相關聯(lián)的連續(xù)旋轉運動:①銑刀盤旋轉切削運動;②工件(輪坯)的旋轉分齒運動;③機床搖臺相對于工件的展成運動。
由于搖臺轉動(即進給運動)使平面產(chǎn)形齒輪在銑刀盤旋轉切削運動的基礎上產(chǎn)生附加運動,這樣工件的旋轉分齒運動在原來運動的基礎上產(chǎn)生相應的附加運動(差動),通過這種滾切運動形成所需要的齒形。
1.2 銑齒機3個相關聯(lián)連續(xù)旋轉運動之間的關系
圖1 所示為銑齒機傳動系統(tǒng)模式
設Z0為銑刀盤刀齒組數(shù);Z為被加工齒輪的齒數(shù);ZP為冠輪齒數(shù);Wh為搖臺的角速度;Wr為冠輪的轉運動(銑刀盤轉動、工件轉動和搖臺轉動)之間的關系。
2 機床數(shù)控技術
2.1 數(shù)控系統(tǒng)
數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機床的中樞,它接受輸入裝置送來的脈沖信息,進行編譯、運算和邏輯處理后,輸出各種信息和指令,控制機床的各個部分,進行規(guī)定的有序動作。
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